舒城縣位于安徽省大別山東部,茶業(yè)是山區(qū)特色優(yōu)勢產業(yè),全縣約有茶農20萬人。舒城產茶歷史久遠,以“舒城小蘭花”最為知名,該茶以其特有的蘭花清香以及蘭花狀外形而著稱。我國著名茶學專家陳椽教授在《安徽茶經》中曾記錄:“當地士紳階層極為講究蘭花茶生產”。蘭花茶依據采制要求的不同,分為小蘭花茶與大蘭花茶,大蘭花多采用一芽三葉至五葉,長6~10 cm的原料,小蘭花多采用一芽二、三葉,長3~4 cm的原料。近年來由于小蘭花茶的經濟效益更好,故大多數早春時節(jié)的鮮葉用于制作小蘭花茶。
春末夏初時期由于鮮葉逐漸粗老,價格降低,多數茶區(qū)往往只在春季采摘一季,夏、秋季茶鮮葉普遍棄采,資源浪費嚴重。若能充分利用春末夏初乃至秋季的鮮葉,用于生產大蘭花茶,將有效提高鮮葉的利用率,提高當地茶農的經濟收入,助力當地鄉(xiāng)村振興,具有顯著的經濟價值和社會效益。為開發(fā)大蘭花茶產品,文章開展了大蘭花茶機械化加工生產線設計與加工工藝研究,旨在解決大蘭花茶生產過程中的技術難題,實現大蘭花茶標準化加工。目前,已經建成機械化、連續(xù)化、清潔化生產線一條,首批大蘭花產品已投放市場。文章將討論大蘭花茶生產線設計與集成,以及茶葉加工過程中的技術難點。
▲ 安徽蘭祥園茶業(yè)
01
生產線構成與設備組成
大蘭花茶是一種烘青綠茶,其加工工藝為攤青、殺青、冷卻、揉捻、理條、初烘、復烘。根據大蘭花茶連續(xù)化、機械化加工要求與工藝流程設計,在安徽蘭祥園茶業(yè)有限公司集成首條大蘭花茶連續(xù)化加工生產線,設計產量100 kg/h,主要設備配置如圖1所示。
1、攤青模塊
根據大蘭花茶加工工藝要求,設計采用多層式自動攤青機組,選型為上洋機械6CWD80型攤青機,該攤青機為網帶式結構,攤青面積80 m2,一次可攤放鮮葉約1000 kg。該設備具有可變頻調速的移動布料裝置,可有效調節(jié)上料速度。同時具有通風、加濕裝置,能有效調節(jié)攤青機內部溫度,避免長時間攤青造成溫度過高,出現葉片發(fā)紅的情況。但是該設備缺乏溫濕度傳感器,同時由于箱體內部空間較大,為了避免參數分布不均勻的情況,故在攤青機內部安裝了4個溫濕度傳感器,全面檢測溫濕度情況,同時可將溫濕度實時數據反饋至現場監(jiān)控,如圖2所示。
2、殺青攤涼模塊
攤放后的茶鮮葉通過鮮葉輸送機送入滾筒殺青機中進行殺青,殺青結束后,將殺青葉送入冷卻回潮機進行攤涼回潮,使葉片水分重新分布,葉片也會變得相對柔軟,便于在做形工藝中使葉片成條。生產線殺青機為60型滾筒殺青機,型號為6CST-60,該設備殺青品質良好,且具有排風裝置,便于濕熱氣體散發(fā),殺青溫度220 ℃,投葉量90 kg/h。連接殺青機與回潮機的輸送帶上方,也裝有若干軸流風機,用于吹冷殺青葉,輔助冷卻。回潮機選型為6CLHC6,為網袋式結構,可調速。
3、做形模塊
做形模塊包含揉捻、理條機組。揉捻機組型號為6CRS55(2),每組2臺,每桶裝葉約30 kg,具有自動下料功能,手動加壓,揉桶、揉盤、揉筋均使用不銹鋼材料,操作按鈕安裝在機架上,便于操作。該機組實現了揉捻作業(yè)過程連續(xù)化、清潔化生產,減少人工接觸二次污染,提高了工作效率。完成揉捻工藝后,進入連續(xù)理條機組進行理條作業(yè)。兩臺理條機串聯布置,通過往復連續(xù)擺動,將茶葉的條形理直。
4、烘干模塊
烘干分為毛火和足火兩個階段,均采用烘干機作業(yè),采用烘干機分別為岳西縣同發(fā)機械有限公司生產的網袋定型連續(xù)烘干機6CHWDL-12和上洋機械生產的6CHB-10型茶葉烘干機。大蘭花茶生產線選用烘干設備,主箱體采用多層搭接式結構,增加烘干有效時間,滿足連續(xù)化作業(yè)要求。毛火階段,葉料應薄攤,厚度在1 cm左右;足火階段,葉料厚度在1.5~2 cm左右,攤葉應相對均勻。毛火的烘干溫度可在110 ℃,烘干5~10 min左右;足火階段的烘干溫度約為90 ℃,烘干至含水量在5%左右。
02
大蘭花茶加工工藝特點
大蘭花茶加工過程中存在兩個難點問題,一方面由于鮮葉外形較大,在加工過程中如何做形,避免外形散亂,制成具有蘭花狀外形的干茶;另一方面,由于采用晚春、初夏時節(jié)的鮮葉,內含物質相對早春鮮葉更為豐富,茶多酚與氨基酸比率較高,這就導致茶葉的苦澀味較重,如何降低大蘭花茶的苦澀味,也是加工中的難點問題。
1、鮮葉攤青
鮮葉在攤放期間,隨著水分的減少,多酚氧化酶、蛋白水解酶等活性增強,茶多酚發(fā)生降解作用,蛋白質發(fā)生水解導致游離氨基酸含量增加。因此,延長攤青時間被認為能夠顯著改善茶葉的苦澀味。楊清平等研究了鄂北地區(qū)綠茶加工工藝,攤放時間在4 h左右,攤青葉含水率在70%左右,能夠有效改善夏秋茶的滋味品質,苦澀味明顯減弱,香氣也有所改善。常碩其等針對湖南產區(qū)的綠茶,通過加工工藝對比,發(fā)現經過8 h左右的攤青,能夠提高氨基酸含量,降低酚氨比,有效提高其滋味品質。敖存等探討了在控制溫度與濕度條件下,延長攤青時間的效果,結果表明控制適當的溫度與濕度可以降低水分散失,在較長時間保持鮮葉的鮮活程度,有利于酶催化反應,對香氣的形成有利。尹軍峰等分析了名優(yōu)綠茶鮮葉攤放過程中主要生化成分的動態(tài)變化,該項研究更為細致地揭示出氨基酸隨攤青時間的變化規(guī)律,氨基酸各組分總量并不是隨攤青時間增加而單調增加的,其攤放后期含量也有一定下降,在鮮葉含水率達到70%時達到最大值。因此,掌握好鮮葉攤放時間和程度,更有利于提高茶葉滋味品質。
針對大蘭花茶攤青工藝優(yōu)化問題,擬采用攤青機攤放8~12 h,由于大蘭花茶生產時間主要集中在5~6月,環(huán)境溫度較高,為避免鮮葉出現“紅葉”現象,攤青機需具備溫濕度檢測傳感器,同時具有通風、加濕功能。攤青過程中將溫度維持在20~25 ℃,濕度維持在60%~80%。
2、殺青
殺青工藝對于茶葉品質的形成也有著重要的影響。近年來,有學者探討了新型殺青工藝對減輕茶葉苦澀味的影響,分別對比了不同殺青方式對茶葉苦澀味的影響,一般認為不同殺青方式對綠茶的苦味強度為:滾筒殺青>蒸汽殺青>微波殺青;澀味強度為:蒸汽殺青>滾筒殺青>微波殺青。
針對大蘭花茶殺青工藝問題,由于設備條件限制,仍然采用滾筒殺青機作為殺青機械。從生產試驗效果分析,需要把握以下要點:(1)大蘭花茶所用鮮葉,相對于初春鮮葉,較為粗老,因此要控制好殺青溫度“老葉嫩殺”,避免葉片失水過多,在后期做形工藝中出現大量碎片;(2)控制好投葉量,保證“殺透”,避免干茶中出現青草氣。殺青溫度約220 ℃,殺青時間約1~2 min。
3、做形
茶葉的做形工藝包括冷做形(揉捻)和熱做形(理條),茶葉的做形工藝不但影響茶葉的外觀品質,還影響其滋味品質,尤其對其苦澀味的生成有重要影響。銀霞等通過分析不同揉捻工藝和茶多酚、氨基酸、咖啡堿等化學成分的相關性,并結合感官審評的結果,發(fā)現由于加壓揉捻會導致茶多酚的浸出率增加,因此揉捻程度相對于揉捻時間對苦澀味的影響更大。王輝等探討了制茶工藝與主要滋味成分含量的變化關系,同樣認為揉捻提高了茶葉細胞的破損率,增加泡茶時的水浸出物。劉曉博等討論了機械做形對貴州卷曲形茶品質的影響,正交試驗的感官審評結果表明加壓力度對外觀品質影響最大,加壓力度大,成條率高,外觀評分高;但外觀品質和滋味品質是矛盾關系,外觀品質好的樣本,苦澀味也較重。從總體評分來看,不宜采用較高的壓力,而影響茶葉的滋味品質。羅紅玉等對比了不同變溫變頻理條工藝對針形茶品質的影響結果發(fā)現,理條溫度、頻率宜先高后低,前期高溫高頻利于快速提升葉溫,后期低溫低頻可以避免葉片黃枯。陳根生等優(yōu)化了針芽形綠茶加工工藝參數,研究結果表明理條級數對成條率影響極為顯著,理條溫度的影響也較為顯著,當采用三級連續(xù)理條工藝,成條率達到80%以上。
做形工藝對于大蘭花茶的外觀、滋味品質,均有顯著影響,從綠茶加工研究現狀來看,成條率和滋味品質呈矛盾關系。在揉捻環(huán)節(jié),為了避免茶湯出現嚴重的苦澀味,不宜采用重壓揉捻的方式,而采用輕度揉捻,適當延長揉捻時間。為了保證較高的成條率,將采用二級連續(xù)理條工藝,減少茶葉外形散亂的情況,保證其外觀品質。
4、烘干
烘干也是茶葉加工過程中一個重要的環(huán)節(jié),該工序減少茶葉中水分,起到穩(wěn)定品質、提升香氣的作用。敖存等研究了烘焙技術對中低檔綠茶滋味品質的改善效果,結果表明烘焙能夠去除茶葉的雜味,降低青草氣,提升香氣,在烘焙過程中,酚氨比變化不明顯。文獻同時指出,烘焙時間不宜過長,會產生焦味,影響茶葉品質。許偉等也有類似的結論,認為酚氨比、簡單兒茶素/酯型兒茶素比這兩個指標在干燥階段趨于穩(wěn)定。張俊等討論了烘焙處理對綠茶香氣品質的影響,通過GC-MS分析對照感官審評結果,認為隨著烘焙時間延長,表征香氣品質的醇類物質含量下降,而吡咯類物質含量相對增加,這造成茶葉的火工味凸顯。
FENG等揭示了蘭花香型茶葉香氣的主要貢獻物為順式表茉莉酸甲酯,但它們的含量和比例與制茶過程以及隨后的存儲條件密切相關,制茶過程中的高溫不利于順式茉莉酸甲酯的產生。為了保留蘭花茶特殊的香氣,烘干過程不宜采用高溫。最大程度保留香氣成分,采用低溫烘干的加工工藝。設計毛火溫度不低于110 ℃,足火溫度不低于90 ℃。
03
不同加工方式的大蘭花茶品質分析
生產試驗鮮葉來源于舒城縣河棚鎮(zhèn),生產時間為每年的4月底至5月下旬。文章將生產線加工產品與傳統人工加工產品做了對比,舒城蘭花茶傳統制作工藝是手工制作,其工藝為生鍋殺青、熟鍋殺青做形、炭火烘籠初烘、足烘。采用特制的竹絲把在兩口并連的鍋灶中完成殺青、做形。
對兩種方式加工的產品進行感官審評,感官審評標準參考國家標準GB/T 23776—2018執(zhí)行,外形、湯色、香氣、滋味、葉底五項質量因子的權重分別為25%、10%、25%、30%、10%,感官審評結果如表1所示。兩類產品的外形照片如圖3所示,圖3(a)為生產線加工產品,圖3(b)為人工加工產品。通過對比其形狀可以看出,生產線加工產品條形緊細、勻齊,外形舒展,呈朵形;而人工采用竹絲把回旋翻炒,茶葉條形整體較為卷曲,勻整度不高,且存在短鈍、破碎的情況。
對兩種產品主要內含成分的檢測方法依據相關國家標準開展,其中茶多酚、兒茶素含量測定按照GB/T 8313—2018《茶葉中茶多酚和兒茶素含量的檢測方法》執(zhí)行;氨基酸含量測定按照GB/T 8314—2013《茶 游離氨基酸總量的測定》執(zhí)行;水浸出物含量按照GB/T 8305—2013《茶 水浸出物測定》執(zhí)行;水分測定采用GB/T 8304—2013《茶 水分測定》執(zhí)行。每種產品設置3個平行樣,對于主要內含成分的分析結果如表2所示。對比不同加工方式的理化成分發(fā)現,人工加工產品與生產線加工產品僅在含水率上存在顯著性差異(p<0.05),而其他主要理化成分水浸出物、茶多酚、氨基酸、兒茶素均沒有顯著性差異(p>0.05)。
對比兩種加工方式可以發(fā)現,相對于傳統的人工加工產品,生產線加工產品的主要化學成分含量變化不大,這意味著它們的滋味品質較為接近,但是生產線加工產品的條形較前者更為緊細、勻齊,外觀品質有一定改善。這和感官審評的結果較為一致。若采用人工加工,攤青環(huán)節(jié)每天需要2名工人,人工炒茶生產效率約為1 kg/h,以每天工作8 h計算,產量約為8 kg/d,以每天加工400 kg茶葉計算,需要50名炒茶工人。而采用文章提出的生產線制茶速度最高可達100 kg/h,僅需要4名工人維持生產線運行,不但極大地節(jié)約了勞動力,降低了人工成本,而且還保證了產品質量的標準化。
04
討 論
文章面向舒城大蘭花茶機械化加工工藝與生產線構建問題,開展工藝與生產線設計工作。為解決加工工藝中的兩個難點,即如何減輕苦澀味和如何提高外形品質,提出了針對性的解決方案;并基于大蘭花茶的加工工藝,結合企業(yè)實際情況,完成了生產線設計。生產出的大蘭花茶產品,一致性較好,經感官審評結果表明,產品外形舒展似蘭花狀,條形較為勻整。經沖泡后,湯色綠亮,香氣栗香高長,滋味醇較鮮,葉底綠稍深、較勻,基本達到預期質量要求。該生產線實現了大蘭花茶連續(xù)化、機械化、自動化加工,相對于傳統的單機人工加工,顯著提高了加工效率,隨著產能的增加,收購茶農鮮葉的數量也隨之提升,增加了當地農民的收入,具有較好的經濟效益與社會效益。
來源:中國茶葉加工
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